7月11日,第二公司在榆能化檢修甲醇凈化裝置中成功更換硫磺冷凝器,標志著甲醇裝置在本次大檢修中,難度最大的一項吊裝工作順利完成,為大檢修后續工作順利完成奠定了良好基礎。
甲醇中心硫回收裝置是榆能化公司重要的環保裝置。此次更換硫磺冷凝器是該裝置重點檢修項目。根據設備制造圖說明,該設備是由三級硫磺冷凝器組成的大型熱交換設備,重達75噸,對工藝、設備、安全、質量以及施工作業都是極大的考驗。起吊前,化建管理人員與裝置車間業主人員對現場進行多次考察,硫磺冷凝器東西南和上方都有框架承重量且管道較多,第二公司施工負責人席彥軍、施工技術負責人竇雅君、項目經理楊雙友和車間業主討論制定了400噸履帶起重機吊裝方案,將硫磺冷凝器水平向北移出框架后再水平轉90度用吊車吊出裝置,新換熱器吊裝順序與舊換熱器拆除相反。硫磺冷凝器水平移出時,需在原來主框架的主梁上固定7根12米長的HW450型鋼,7根的擺放方向不一樣,有三根東西向,四根南北向,四根南北向H型鋼上放置6根φ168mm×16mm的合金鋼管,作為六個20噸倒鏈的吊點,在撬動管道的時候,倒鏈吊著設備慢慢移動,安裝H型鋼時設備管道眾多,稍微移動就會碰到管道和設備,部分管道和小型設備必須移位,此設備在裝置中間,吊車作業半徑必須大于36米,經核算最小都得使用400噸履帶吊,所以,所有H鋼、管道、小型設備的拆裝只能使用400噸吊車,操作相當困難,且需萬分小心,以免損壞成品設備及管道,換熱器移出框架起吊時,移出方向結構斜撐和鋼梯均影響,需割除斜撐和鋼梯后,移出設備,移出設備后需將設備旋轉90度后才能將設備吊出裝置,此裝置鋼結構立柱間距均為6米,想要移動90度十分困難,稍有不慎,就會卡到鋼結構框架中,而且還需400噸吊起后才能轉動。
項目經理楊雙友,技術負責竇雅君,施工組長席彥軍現場監督指導安排部署,在確保安全質量的前提下,400噸履帶吊起重機吊著設備,施工作業人員用麻繩拉著設備反復旋轉、移位,整整花費了24小時才將設備旋轉到位后吊出裝置,新到換熱器封頭帶有角鋼斜撐,實際長度大于12米,根本無法在框架內移動,只能在裝置外將封頭拆除,先用400噸履帶吊將封頭單獨吊入裝置,新換熱器安裝和舊換熱器拆除方法雖然相反,但時間耗費比舊換熱器拆除時間更長,安裝的標準高于拆除的標準,安裝的精度必須完美無缺;用倒鏈吊動時,400噸履帶吊需配合吊裝,地腳螺栓孔很難對齊,在確定不割除新設備的條件下,第二公司領導和技術人員反復測量,安裝人員不斷調整倒鏈和吊車鋼絲繩移動位置,設備地腳螺栓孔才對齊,但管道法蘭口無法和設備口位置對應,又經過反復調整,最終確定了45個設備口和原管道設備口能對應上,只剩5個設備口和管道法蘭方位對應不上,只能拆除管道,調整管道法蘭方位,拆除管道為304不銹鋼,但管道內硫磺太多,腐蝕嚴重,按照304焊接工藝很難焊接,焊絲焊接后氣孔夾渣太多,經過反復試驗后,最終確定用焊條焊接,才將管道焊接后無氣孔夾渣,達到檢測要求。設備就位,連接管道恢復,割除鋼結構焊接恢復,倒鏈工裝拆除,框架恢復原貌,最終實現成功更換硫磺冷凝器。(竇雅君)